【本网靖边讯】近日,榆炼联合四车间将空冷风机由联组带传动改为同步带传动,在提高传动效率的同时,延长风机皮带使用周期,节支降耗效果显著。
据悉,榆炼空冷风机基本上使用的是5V联组带传动,5V带传动属于摩擦性传动,传动效率低于90%,并且使用一段时间后皮带打滑严重,传动效率低,皮带打滑引起风机转速降低使得风机转速偏离设计要求,全压效率降低。据该车间技术人员统计,风机皮带平均使用寿命是3个月左右,频繁更换皮带费用高,且空冷冷却效果差,增加了能耗。该车间设备组通过不断学习、对比,成立专项节能攻关小组,旨在通过选择性能好的皮带和传动方式,达到节约成本和降低能耗的目的,同时减少频繁更换皮带的检修作业,实现平稳高效安全生产。
最终车间技术组确定在200万吨/年柴油加氢装置热高分气空冷器A-101/E上进行尝试技改,将联组带传动技改为同步带传动,通过啮合齿传动,传动效率可达98%。皮带材质选用了防静电氯丁胶材质,其拉伸率较低,抗老化强度好,可保证空冷器风机正常使用连续运转一年。经试用,同步带保证风机转速在设计转速下高效运转,从而保证了风机的全风压效率,提升了空冷的换热效率,使得同等状态下介质冷却温度降低2℃。
榆炼联合四车间共有空冷风机35台,按照单根皮带400元,原更换周期3个月,技改后更换周期一年计算,仅联合四车间一年节约皮带采购费用约5.6万元。此举有效降低了生产成本,实现了节能降耗目标,保障了装置的平稳高效长周期运行。